目前临沂钢渣热闷除尘系统主要应用在石灰石石膏湿法脱硫系统运行过程中,而烟气中会含有大量的石膏微液滴,在经过新型钢渣热闷除尘系统时在电场力的驱动下横向移动并贴附在阳极管上,久而久之形成石膏凝块,严重影响钢渣除尘器的正常运行及除尘效率,另外,一部分的氨法脱硫及钠法脱硫中的除尘系统也出现了这种情况。现有的技术采用的是冲洗喷嘴,冲洗喷嘴多偏离极线固定梁中心的一侧冲洗,会影响钢渣除尘器的正常运行及除尘效率,降低了除尘器的寿命,增加了生产成本。为了改进现有技术存在的上述问题,因此研究一种钢渣除尘器阳极管可调式单管单冲装置,此装置包括冲洗主管、冲洗支管、高压可调式喷嘴。冲洗主管通过法兰与冲洗支管连接,冲洗支管与高压可调式喷嘴连接,冲洗主管入口接有常闭电磁阀门,在高压供水管道上设有电磁流量计和电动调节阀。高压可调式喷嘴包括螺纹套筒、可调转头、喷嘴转子、固定螺母。
1、检查临沂钢渣热闷除尘系统的压力,及时了解烟气的工作温度和压力,新型钢渣热闷除尘系统使用时在进出口烟道处安装热电偶和压力表。2、阴极线、阳极板和分配板上的灰尘由于各种原因太厚,超过5-10毫米时应连续振动。当连续振动失效时,应切断高压电源进行振动。如果断电振动仍然无效,应手动清洗。3、排灰系统卸料机、气闸阀故障时,应及时切断高压电源,排除故障后方可开始生产。4、拉链机的链条和传动部件应经常检查,及时修理、更换损坏的零件(链板变形、磨损严重、链条脱落)。当链条一段时间后松动时,用星轮张紧装置拆下或调整几节链条,链条下垂度应适当,以保证拉链机的平稳运行,链条应定期上油打湿打滑。5、每台发电机的密封连接部位,特别是检修门、防爆阀、观察门等处应无漏气现象。6、电场外的所有滚动轴承和振打传动结构应定期润滑。
临沂钢渣热闷除尘系统处理风量是指除尘设备在单位时间内所能净化气体的体积量。新型钢渣热闷除尘系统的入口粉尘浓度,这是由扬尘点的工艺所决定的,在确定钢渣除尘器的处理风量时,首先是需要看各个不同工况条件下的处理气体量,同时还要考虑除尘器本身的漏风量,这个也不容忽视。(1)这些数据的取得,得依靠专业厂家多年的运行经验和检测资料来确定。(2)如果不能取得这种数据,那么可以按照生产工艺过程产生的气体量,再增加集气罩混进的空气量(约20%~40%)来计算。
临沂钢渣热闷除尘系统系统采用两级除尘工艺,即一级洗涤+一级湿式电除尘方 案。9 个热闷池排气进入母管,新型钢渣热闷除尘系统通过电动调节阀控制每个热闷池的启闭,热闷池排气依次经过洗涤塔、风机、湿电,经过洗涤塔及湿电除尘后达标排放。洗涤塔 喷淋水采用原有的热闷工艺循环水;湿电冲洗水采用厂区附近洁净水,每班冲洗一次,每次 3-4m3。洗涤塔喷淋回水及湿电冲洗回水进入热闷循环水池。新增一套压滤装置,平流沉淀池的螺杆泵进入压滤系统,经过压滤的后泥饼集中处置(可与尾渣混合)。考虑热闷工艺回水碱度高容易结垢,故建议在循环池吸水井增加一套加药装置。
临沂钢渣热闷除尘系统有色金属的铜、铅、锌在冶炼过程中的烟气发生的S02气体也是制酸的首要气源。假如采纳触摸法制酸,首要取吸收塔尾气中的S02和硫酸雾等,其浓度为0.13〜0.54%;采纳塔式法制酸,排放烟气中含NOX和呈红褐色的SO2气体,含量约0.1%〜0.2%(体积〕,硫酸雾含量约178〜1000㎎/m³(标),占硫酸产值的0.1%。大多数金属冶炼发生的烟气,在进入钢渣电除尘器前要通过冷却体系处理。我国规则硫酸工业烟气净化标准是:出钢渣电除尘器的含尘量≤0.2g/m³,一段电除雾器出口的烟气中酸雾含量≤0.03g/m³,二段电除雾器出口烟气中酸雾含量≤0.05g/m³。而一般钢渣静电除尘器入口的S02含量为12%〜12.5%,因而对硫酸用的电除尘器要求严格密封,加强保温。钢渣除尘器要在运行,既要满足制酸出产的需要,也要满足排放的要求,在规划时应先从所选用的质料开端,是硫铁矿还是硫精(尾)砂,由于焙烧不同的质料发生的烟气和烟尘的特性差异很大。要考虑烟尘的成分、含水量、粒径分散度与比电阻等要素。操作温度除考虑烟气露点温度外,还应考虑设备的热丢失、漏风率以及体系的能量收回等诸多问题。